• 原油劣質化 油品要升級 冷再生劑循環催裂化技術解難題


    時間:2014-12-18





      我國目前擁有約1.5億噸/年的催化裂化加工能力,但重油催化裂化裝置的輕油總收率偏低,汽油烯烴和硫含量偏高。在我國即將全面實行國V標準的情況下,現有催化裂化技術已經不能滿足要求。針對這一問題,洛陽維達石化工程有限公司研究出了冷再生劑循環催化裂化技術(CRC-FCC)。該技術在提高重油轉化能力和高附加值產品選擇性的同時,降低了裝置能耗和煙氣排放量,大幅提升了煉油廠的油品質量和經濟效益。近日,該項目獲得中國石油和化學工業聯合會科技進步一等獎。

    自主技術效果優異

    目前,國內各大煉廠原油呈現重質化、劣質化趨勢,導致汽油質量升級困難,高附加值產品收率較低。而現有技術在解決這一問題時顯現出較大的難度。

    對此,維達石化于2008年初開始研究,成功將冷再生催化劑循環技術應用在重油催化裂化裝置上。

    據了解,CRC-FCC以溫度可控的再生劑冷卻系統為調節手段,在保證再生效果的前提下,降低了進入反應器的再生劑溫度,提高了原料油預熱溫度,改善了原料油霧化效果,實現了反應的多區優化和對反應深度的優化控制。此項技術還可以有效降低原料油與催化劑的接觸溫度,從而改善了原料油與催化劑的接觸效果。

    在大幅度提高劑油比的同時,該技術還能提高進入提升管的催化劑的平均活性,使催化劑活性中心數大幅度提高,促進了催化裂化反應以及芳構化、異構化、噻酚等硫化物和氮化物的轉化,有效地降低了汽柴油產品中的硫氮含量。

    消除現有工藝缺陷

    目前,國內外工業應用的主要同類技術有UOP公司開發的待生劑循環技術和巴西石油公司的再生劑冷卻技術等。無論是哪種技術,都因為劑油比不能靈活獨立調控,而無法實現提升管各反應區的優化,存在高溫接觸、劑油比小、催化劑混合不均且活性低以及汽油改質與重油裂化相互影響等問題,這些都影響著催化裂化過程中的反應選擇性,導致油品質量不易提高。

    而CRC-FCC消除了待生劑與再生劑的偏流和混合不均的問題,改善了原料油與催化劑的接觸效果,促進了原料油的快速汽化和反應。在反應過程中,該技術實現了劑油比的靈活獨立調節,從而可以優化各反應區的操作條件,實現對反應深度的優化控制,提高產品的收率和質量。

    此外,CRC-FCC還提高了催化劑的平均活性,提高了催化裂化反應的的選擇性。催化劑的循環量也得到了提高,從而促進了再生過程中硫化物和氮化物的轉化,降低了排放煙氣中SOx和NOx濃度。

    工業運行結果表明:該技術各項經濟指標明顯優于國內外同類技術。其中,輕油總收率提高1.7個百分點;汽油中烯烴降低5.2個百分點,辛烷值提高0.2個單位;柴油十六烷值提高1個單位;催化劑單耗降低30%;能耗降低11.6千克標準油/噸原料。同時排放煙氣量及其中SOx和NOx濃度明顯降低。

    工業應用效益好

    2009年12月,山東華星石化集團有限公司100萬噸/年重油催化裂化裝置進行了CRC-FCC改造,并于2010年6月投產。催化裝置在原料性質變差的情況下,汽油辛烷值(RON)提高0.2個單位,液化氣中異丁烷含量提高1.26%。所生產汽油產品中,烯烴的含量降低了5.2%。裝置加工能耗降低11.6千克標準油/噸原料,催化劑的消耗更降低了30%之多。

    2011~2013年,CRC-FCC技術先后在中國化工集團3套大型裝置和中石油5套大型裝置中得到應用,取得了經濟效益和節能減排雙豐收。

    截至目前,共有15套CRC-FCC裝置安全穩定運行,還有8套重油催化裂化裝置正在進行改造,改造后加工每噸原料的經濟效益可增加166元。目前,CRC-FCC技術已為企業增加利潤合計26.97億元。

    來源:中國化工報



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