本報訊(記者 姜小毛) 3月19日,天津聯博化工股份有限公司宣布,由該公司自主開發的我國第一套采用復合提純工藝技術的年產5000噸異丁烷裝置,經過連續一年半的工業生產大考,達到設計要求,實現了長周期安全穩定運行。產品轉化率(即烯烴去除率)可達100%,粗異丁烷經提純后含量達到98.5%,硫含量≤1ppm,技術指標和廢氣排放達到或優于相關國家標準,滿足用戶需求。
聯博公司針對天津濱海新區中沙石化公司甲基叔丁基醚(MTBE)/1-丁烯裝置的副產物粗異丁烷產品,研究出異丁烷精制系統和精制方法:先精餾分出大部分烯烴,既減少下游加氫過程用氫,又充分利用了原料中的烯烴;然后進行加氫,確保產品不含烯烴;最后采用分子篩吸附微量水,確保產品符合規格要求。
聯博公司總經理薛定介紹,該技術將精餾、加氫、吸附有機地結合在一起,過程簡單,投資小,條件溫和,輕烴脫除徹底,適用于生產特需的純異丁烷(>90%)產品。技術人員采用初步精餾結合吸附脫除的方式除掉醇和醚,精餾結合加氫脫除1-丁烯,使設備投資和操作費用得到合理控制,且加氫過程中所有1-丁烯和丁二烯轉化為正丁烷,既降低了前序精餾的操作費用,又使產品產率提高了5%左右。同時,經反復生產試驗,他們開發出了低溫、低壓、高轉化率(目前為100%)的碳四加氫生產工藝。該技術也可應用于由一般碳四烴制取不同純度要求的異丁烷。
據介紹,丁烯和異丁烷的分離相當困難。因鈀系催化劑價格昂貴,而且反應溫度壓力接近4.0MPa,反應溫度在100℃以上,動靜設備壓力等級高,反應能耗高,傳統工藝流程只得放棄加氫過程而選擇精餾。但精餾工藝的設備投資大,且不能將丁烯徹底除掉。
聯博公司首創了異丁烷脫烯烴溫和加氫反應工藝,通過采取新型催化劑,優化配比,增強了反應活度,在較低的溫度下完成加氫過程,能耗很低,大大降低了設備投資和操作風險,并且轉化率可達100%。該催化劑也是首次應用在碳四加工工藝中。
高純度異丁烷R600a的消耗臭氧潛能值(ODP)及全球變暖潛能值(GWP)值均為0,是氟里昂的理想替代產品之一,在家用制冷行業、工業制冷行業應用前景看好。從混合碳四烴類中制取高純度的異丁烷時,由于碳四烴類各組分之間的沸點很接近,一般精餾方法很難分離。要將烯烴除到100g/g以下,采用一般異丁烷提純方法(精餾法、萃取法)無法徹底除去烯烴,只能進行加氫。但如將全部原料都進行加氫,耗氫量大,加氫反應放熱量大,反應難以控制,烯烴的附加值降低。
來源:中國化工報
版權及免責聲明:凡本網所屬版權作品,轉載時須獲得授權并注明來源“中國產業經濟信息網”,違者本網將保留追究其相關法律責任的權力。凡轉載文章,不代表本網觀點和立場。版權事宜請聯系:010-65363056。
延伸閱讀

版權所有:中國產業經濟信息網京ICP備11041399號-2京公網安備11010502003583