本報訊(記者焦鳴)首鋼礦業公司9月26日在河北遷安召開新聞發布會宣布,經過自主研發和全面測試,日前已實現礦用自卸車交流電傳動控制系統國產化的夢想,從而填補了國內空白,為加快電動輪車國產化進程、提升民族裝備制造業的核心競爭力做出了重要貢獻。
作為冶金行業首家ERP上線的“數字化礦山”,首鋼礦業公司一直致力于“產學研用”創新平臺的構建與完善,不僅具有“1個中心、6個研究所”的技術創新機構,即技術發展中心,自動化技術研究所、計算機應用技術研究所、重型汽車技術研究所、礦山技術研究所、球燒技術研究所、機電技術研究所,且擁有200多個創新團隊。“十一五”以來,首鋼礦業公司共取得國家專利技術26項,獲得國家、部委、省級科技進步獎16項。此次,由其麾下的技術發展中心、4個研究所、首鋼重汽公司和水廠鐵礦通力合作,共同完成礦用自卸車交流電傳動控制系統的創新之舉,亦是順理成章之事。
據該公司計控室主任張立成介紹,多年從事大噸位電動輪礦車研發工作的首鋼礦業公司,堅持學習與探索國外礦車電傳動新技術,對首鋼重汽公司生產的150噸、170噸交直流電傳動礦車進行完善和升級。去年10月份,首鋼礦業公司對SGE-AC電傳動礦用自卸車交流電傳動系統進行集中攻關,至今年5月完成設備制造、軟件編制,7月完成樣車安裝調試,8月開始空載與重載試車,9月8日進入首鋼水廠鐵礦生產序列運行,至9月25日全面完成各項性能指標測試。SGE-AC交流電傳動礦用自卸車電控系統樣機按照240噸設計,在190噸礦車上進行重載測試。
首鋼水廠鐵礦設備廠長孟慶一介紹:“在-100米以下水平、彎道多、半徑小、坡度大的惡劣作業條件下,累計完成巖石運輸總量7.185萬噸、周轉量12.15萬噸千米,重載整車設備完好率達94.78%。該車型顯示出動力充沛、爬坡能力強、安全性能可靠等多項優勢,且節能效果明顯,柴油單耗指標降低27.9千克/萬噸千米。加之控制器、變頻器結構均為模塊化設計,輪邊電機為三相交流無刷免維電機,電動輪后軸箱具有布局合理和空間大等優點,大大降低了日常維護強度與修理難度,各項人性化設計充分滿足了駕駛員舒適等要求。”對首鋼礦業公司的這一創舉,業內人士均給予高度評價和充分肯定。
中環動力重型汽車有限公司資深顧問、73歲的徐乃鏜欣喜地說:“電動輪車國產化是我們多年的宿愿,首鋼礦業公司對交流電傳動控制系統核心技術的突破,無疑將大大加快其國產化進程!”中國冶金礦山企業協會科技部主任蔡鴻啟、中國工程機械工業協會工程運輸機械分會秘書長陳學錚等人,充分肯定了這一國內首創技術的重大意義和歷史作用,建議首鋼礦業公司盡快申請國家專利,并表示在技術推廣和產品宣傳方面,協會將給予大力支持。
據了解,國內外礦用自卸車的驅動方式分為機械傳動和電傳動,電傳動又分為直流驅動、交流驅動。交流驅動采用大功率晶閘管、交流異步電機,電機維護量大大降低,無需機械傳動扭矩、定期拆裝電機、更換電刷和換向器,運行成本大大降低,且具有體積小、重量輕、結構簡單、熱負荷低等優勢,成為大噸位礦用自卸車的核心技術。1959年,從世界誕生第一臺電傳動礦車開始,到1996年又誕生第一臺交流電傳動礦車,至今只有卡特彼勒公司一家使用自己的交流電傳運控制系統,其它廠家均由GE公司和西門子公司配套生產,這“三家壟斷格局”一直無法改變。而在國內礦用自卸車廠商中,只有兩家能生產大噸位交流電傳動自卸車,且控制系統均從國外引進整套設備。所以,首鋼礦業公司交流電傳動控制系統的自主研發成功,意味著我國有望擺脫國外技術壟斷和價格高昂之苦。□
來源:中國礦業報
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