近日,中鋁集團拜耳法高溫溶出系統實現了進料量和技術指標“雙達標”。這一突破,不僅得益于流程改造和操作優化,更離不開“澳礦”這一“洋資源”的成功應用。隨著“澳礦”效益的全面釋放,中鋁集團在進口礦資源利用和流程適應能力上蹚出了一條新路子。
長期以來,資源短缺成為制約中鋁集團穩定生產的瓶頸。經過多方努力,幾十萬噸來自澳大利亞的進口礦充實了庫存。然而,這種礦石與中鋁集團常用的幾內亞礦石相比,具有高鋁、高硅、低鐵等特性,如何快速找到適宜的操作條件,盡快讓這些“洋資源”融入生產流程,成為中鋁集團技術團隊亟須解決的課題。
從2024年8月開始,中鋁集團技術中心對“澳礦”展開了一系列溶出與沉降性能試驗,精準測定了最佳溶出參數,為實際應用提供了科學依據。這場為期數月的試驗過程,是一次理論經驗的探索,更是向技術流程難題發起的一次全面攻堅。
試驗數據一出,中鋁集團迅速行動,為“澳礦”量身定制獨特的“消化方案”:單倒單破、單獨溶出,溶出的礦漿與其他礦漿在沉降工序合流,為接下來的生產穩定奠定了基礎。
2025年以來,改造完成的溶出二組正式迎接“澳礦”入場。首批經破碎、配礦處理后的礦漿進入高壓溶出流程。
初次投料不成功。溶出率非常低,赤泥鋁硅比和鈉硅比均出現惡化,氧化鋁回收率偏低,堿耗較高,流程經濟性未達預期。面對這些問題,中鋁集團生產團隊毫不氣餒,迅速調整策略——通過提升磨礦細度,將細度從原來基礎上進一步降低,進一步釋放礦石中的氧化鋁潛力。
為進一步提升系統進料量,實現高產優產目標,中鋁集團技術團隊再次組織“頭腦風暴”。會上,各部門總結經驗教訓,制定了一套針對性強、操作性強的優化措施:強化設備點巡檢,確保礦漿泵運行順暢;提升預脫硅套管溫度,降低結巴率,延長設備運行周期。一系列“組合拳”的打出,為溶出機組進料量的穩步提升提供了有力保障。
今年1月,中鋁集團在“澳礦”鋁硅比較計劃低2.1%的情況下,“澳礦”礦耗較幾內亞礦耗降低10%,基本實現了緩解礦源緊張的目標。
在知與行的實踐過程中,中鋁集團以高效探索實現了“洋資源”的高效利用,以實際行動詮釋了高質量發展的新內涵。
轉自:國資委網站
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