11月24日,在江漢鹽化工漂粉精庫房,一批發往海外市場的貨物正在緊張裝運。今年以來,隨著新裝置投料試車成功,該公司漂粉精總產能達到7.2萬噸/年,成為全球最大的含氯消毒劑生產基地,圓夢世界第一。
從1995年第1套裝置年產825噸漂粉精,到2021年第12套裝置投產后,總產能達到7.2萬噸/年,每一個數字的更迭和跨越,都離不開江漢鹽化工全體員工的努力和拼搏。他們以無悔的執著和堅守為筆,用國產化、綠色、創新作答,在新時代交出了一份亮麗的成績單。
打破預言,向國產化挺進
“從進口仿制到國產化研制,再到標準化定型,每一步都走得不輕松、不容易。”提起漂粉精的國產化之路,該公司專家葉學良感嘆,江漢鹽化工歷經三代變革,才得涅槃重生。
1995年,該公司通過引進加拿大凱密迪公司工藝技術和成套設備,投建了第1套漂粉精裝置。但適應寒冷干燥地域特性的“洋設備”來到潛江,卻引發了諸多水土不服的“并發癥”。
盡管外國專家使出渾身解數,裝置依舊故障頻發。8個月的試生產,總產量僅有800多噸,月均產量只達到設計產能的20%。外國專家離開前留下一句話:當地氣候潮濕,不可能達到設計產能。
“引進設備投入大,產量又達不到要求,干著急不如靠自己!”回想當年,葉學良坦言,他們別無選擇,只能迎難而上。
設計不合理、工藝有瑕疵、儀表運行不可靠、操作人員勞動強度大……一個接一個的難題擺在面前。如何才能讓外國技術適應本土環境?江漢鹽化工成立技術攻關團隊,開啟了江漢鈉法漂粉精生產工藝技術及裝備國產化的“大改造”工程。
他們聯合相關廠家,針對關鍵設備離心機、壓實機、干燥器等進行了一系列國產化研究和改造,僅離心機一項就節約采購資金420萬元。針對氣候潮濕的特點,攻關團隊在裝置上設計安裝了干風系統,有效降低了空氣濕度,徹底消除了夏季生產物料吸潮粘附設備的“頑疾”。他們設計安裝的空氣除濕裝置榮獲了國家實用專利,配合儀表、電氣等專業工程師改進的DCS控制程序收到了進口設備的運行效果。
2001年,依靠自主技術和設計理念支撐,第2套年產5000噸的漂粉精裝置“復制”成功,設備全部更新換代,國產化率達到90%;2003年底,第3套年產5000噸裝置實現生產流程全套設備國產化……之后,江漢鹽化工發揮“采鹵—鹽硝—氯堿—消毒劑”一體化產業鏈優勢,借川氣東送儲氣庫配套工程落戶油田的東風,將漂粉精裝置增至10套,一舉成為含氯消毒劑行業的翹楚。
如今,經過420多項技術改造,該公司已形成擁有自主知識產權的專有技術體系,漂粉精產量也節節攀升,由以前的平均100噸/月提高至現在的500噸/月以上,單線實際產能超過6000噸/年,徹底打破了外國專家的預言。
以“綠”為底,增加競爭砝碼
走進漂粉精運行部,一眼就能看到掛在墻上的廢液綜合處理工藝流程圖——從初始到終端,形成了一條脈絡分明的綠色“水循環”。“經過一系列的綜合處理,副產液可實現循環利用,確保廢水零排放。”該部副主任孫曉冬介紹。
眾所周知,在鈉法漂粉精生產過程中會產生較多副產液,不僅鹽含量高,而且含2%~3%的有效氯,有較強的氧化性和腐蝕性,直接外排會對土壤和水系產生不可逆轉的影響。因此,排污問題成為制約江漢鹽化工做大做強的關鍵因素。
早在2012年,漂粉精運行部就開始建設含鈣固體懸浮物、含氯、含鹽廢液綜合處理工藝的裝置。該裝置利用30%濃度的鹽酸將副產液中的次氯酸根還原成氯氣,再經過凈化處理變成商品氯氣,而產生的含氯化鈣和氯化鈉的中和液則被注入地下采鹵。借助循環利用的產業鏈優勢,該部每年可節約水資源36萬立方米、回收氯化鈉5萬多噸,不僅實現了“不允許有一滴漂粉精副產液流進漢江”的環保目標,而且為江漢鹽化工綠色發展打下了堅實基礎。
同時,作為“三廢”防治的重要一環,在廢氣處理過程中,該公司同樣延續了綠色基調。他們增設干法回收工藝,在提高原輔材料利用率和產品收率的同時,有效去除干燥尾氣中所含的漂粉精粉塵,并通過煙霧洗滌系統,利用氫氧化鈉溶液吸收氯氣,實現氣體達標排放。
為確保綠色生產,就連噪聲也難逃“綠色處理”。“與舊裝置相比,新裝置大部分都采用了低噪聲設備。”站在嶄新的裝置前,技師吳靖現身說“法”,“以前長時間待在噪聲環境里,難免頭暈耳鳴。現在不僅對單機噪聲較大的設備采取了隔音、減震等措施,而且為我們配備了耳塞、耳罩等防護用品,一線工作環境得到很大改善。”
攻堅創新,鑄就產品“硬實力”
9月1日,喜訊傳來:新投產的1.2萬噸/年漂粉精裝置完成72小時考核,產品質量及原輔材料消耗等考核結果均達到或優于設計指標,尤其是蒸汽消耗量比定額降低了30%,僅這一項便可節約成本100余萬元。看著手中的評價報告,江漢鹽化工漂粉精運行部主任涂飛臉上是掩不住的高興。
試產任務瑣碎又繁重。一條生產線有150多臺(套)設備,新設備之間的配合和磨合需要一項項的調整測試、一次次的排查試驗,才能找到、找準最佳運行狀態,難度可想而知。提前兩個月,吳靖就和另外30名從各裝置調集的骨干值長、班長、熟練工一起,開始熟悉設計位置、工藝流程,為新裝置投產進行“強化訓練”。“能在我們手上把新裝置開起來,心里還是蠻高興的,再累也值得!”提起之前的辛苦,吳靖只覺得欣慰。
新裝置最大的優勢是采用旋轉閃蒸干燥工藝替代了原有的干燥方式,物料干燥時間由過去的160多分鐘降為10多秒鐘,設備內部儲存的物料由原來的4~5噸降為20~40公斤,不僅大幅提高了裝置運行效率,而且干燥設備的維護成本和運行風險更低。
但是,旋轉干燥工藝在實現產量新突破的同時,也帶來了中間產品粒度過小、難以壓實成型等新難題。為此,技術人員多次召開“諸葛會”,積極分析原因、查找對策,最終通過調整油壓、改進造粒機篩網孔徑、控制干燥器物料水分等措施,一舉解決了產品精加工系統出現的問題。目前,該裝置日平均產量約42噸,預計年產量可達1.39萬噸,且各項物料消耗和能源消耗全部控制在設計定額以內。
市場競爭要技術過硬,也要產品新穎。在新裝置不斷上馬的同時,江漢鹽化工緊盯市場、瞄準“靶心”,不斷推進漂粉精產品的升級換代。
2020年以來,受疫情影響,國內民眾健康防護意識普遍增強,產品需求量不斷上漲。該公司圍繞客戶需求,深入開展研發工作,成功推出了“水杉”牌系列含氯消毒日化品。
該產品的主要殺菌成分是無機氯,安全無殘留,而且制作成片劑,遇水即溶,使用方便,一經推出,就獲得了眾多消費者的青睞。隨后,該公司又結合市場調研和消費者反饋,在原來4款產品的基礎上,增加了衛浴陶瓷、瓜果蔬菜等7個場景的檢測報告,進一步突出產品的功能性,滿足消費者不同的使用需求。
“有了新裝置、添了新產品,我們的定單已排到明年了,以后一定會越來越好!”涂飛的話語滿是期待。(李亞偉 黃紅霞)
轉自:中國石化報
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