中國石化新聞網訊截至10月底,西北油田分公司累計對井口加熱爐自控節氣改造256臺,節能降耗成效顯著,加熱爐熱效率提高至88.2%,同比提高了7.54%,累計節約燃氣720萬方。
井口加熱爐主要供采出原油加熱,以增加原油在集輸過程中的流動性和防止原油在集輸管道中結蠟,造成管道堵塞。現有井口加熱爐為手動控制,無法實現溫度自動調整、熄火自動停爐保護。由此帶來以下三方面問題:一是造成原油泄漏隱患,油田單井產液量波動大,原油加熱易超過75℃,油田部分單井集油管道采用鋼骨架柔性復合管,易造成材質腐蝕和老化;二是存在燃氣浪費問題;三是存在安全風險,因大風、雨雪等影響,出現意外停爐事故,燃氣無法切斷。
為解決上述難題,西北油田分公司石油工程技術研究院技術人員成立攻關小組,通過對現有裝置的分析,提出了加熱爐自控節氣技術方案。一是依據天然氣和空氣混合燃燒理論,通過縮小氣嘴直徑加長氣嘴長度,使其充分燃燒后在爐體腔室內形成負壓,實現天然氣和空氣的最佳混合,提高燃燒效率,減少積碳的形成最終實現節約燃氣的目的。二是對加熱爐進行自動化升級改造,新增控制系統實現加熱爐自動啟停、火焰自動調節、燃氣熄火自動停爐。
截至10月底,累計改造井口加熱爐256臺。技術應用后,加熱爐節氣量達到20%,累計節約燃氣720萬方,節約燃氣費用684萬元。同時使加熱爐運行平穩,避免溫度大幅波動,避免了非金屬管線因溫度過高老化造成穿孔泄露污染問題。(楊蘭田趙德銀)
轉自:中國石化新聞網
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