4月1日,大慶煉化公司航煤加氫項目現場已恢復施工,目前已完成裝置HAZOP分析、技術規格書編制、土建人員三級安全教育工作、施工場地圍欄鋪設等方面工作,開工后預計每年可產航煤36萬噸。裝置采用FITS管式液相加氫技術,以大慶原油為原料,可生產出滿足噴氣式發動機燃料質量要求的高品質航煤。
企業有什么樣的發展方針,就會有什么樣的發展道路,正確的發展方針對企業健康發展至關重要,高質量發展是大慶煉化公司各項工作的根本出發點。近年來,大慶煉化公司堅持嚴格管理、優化機制、技術創新,實現油品質量從“制造”到“質造”的跨越,提供優質油品,用質量贏得客戶信任。
管修結合“長跑”無憂 保持裝置長滿優運行
質量源于平穩,大慶煉化公司牢固樹立“變更就是風險”的理念,狠抓工藝紀律管理,設定每個工藝控制參數,確保原料質量穩定;嚴格管控生產全過程,減少工藝參數波動,確保裝置平穩生產。
煉油一廠通過及時分析超限原因,提出糾防措施,10套裝置的操作平穩率均高于99.8%。煉油二廠嚴格MES系統及操作平穩率管理,實現全年A級操作平穩率99.82%,并根據市場變化及時調整分布方案,累計加工原料243.72萬噸,輕收63.92%,液收83.64%,使汽油收率由42.8%提高到43.3%。
老裝置想高質量運行,除了做好日常維護外,還要“治療”設備故障率高等“老年病”。大慶煉化公司持續推進設備“用管修”管理體系建設,開展設備故障診斷和預知維修工作,降低設備運行短板和瓶頸。
煉油一廠通過對所有機泵機封、軸承等易損件使用壽命歷史數據統計分析,結合設備運行狀態,對每臺設備運行狀態進行優、良、差的評定,對運行狀態差的設備重點監控,有計劃開展維修,降低了設備突發故障的概率。實現靜密封點泄漏率在0.04%。以下,主要設備完好率達100%,全年特護機組與裝置同步運行率達到100%。
持續優化 匠心“質”造 新裝置投產助力轉型升級
深耕細做,優化制勝。為揚長補短,大慶煉化公司通過全流程優化升級,提高裝置運行效率,確保產品質量持續穩定。優化兩套催化裂化催化劑配方,研究確定最佳效益點的催化劑活性,提高反應深度和回煉比,柴汽比、液態烴和汽油產率始終保持在較好水平,2018年,柴汽比為0.68。
其中,煉油一廠進行優化技術改造7項,對重整加氫裝置拔頭油閥組鋪設直徑100毫米管線至拔頭油出裝置北界區,解決了重整裝置拔頭油外排不暢問題,保證了產品質量穩定。
質量的每一步提升,是敢于對自己提出更高的要求。2018年,烷基化裝置投產進一步推進產品轉型升級,汽柴油產品全面達到國Ⅵ標準。
烷基化裝置運行后,煉油二廠通過調整參數、優化生產等措施,確保裝置生產平穩運行。烷基化裝置開工后,煉油二廠及時對裝置分餾系統進行調整,將異丁烷塔塔底溫度降低到設計值以下,進一步提高了循環異丁烷和循環冷劑中異丁烷的純度;烷基化油硫含量控制一直是影響產品質量的一個大難題,通過深入分析,采取提高烷基化反應器酸烴比的措施來降低硫含量,使烷基化油硫含量下降到4.9毫克每千克,產品質量進一步提升。
“每一滴油都是承諾” 嚴格把控油品調和質量關口
“質量精于管理”,大慶煉化公司嚴格油品調和全過程管控,總結調和過程中的問題,嚴格落實調和措施,成品汽柴油各項質量標準均高于公司內控指標,保證油品質量優于同行。
工作有計劃、行動有方案、步步有確認。提前制定調和計劃,形成《油品調和指令單》,并建立確認臺帳,廠、車間、班組三級油品調和相關人員隨時查閱油品調和指令,進而對各項調油指令進行隨時監控,防止出現質量問題;調和過程記錄流量計的流量變化數值,尋找最優調控方法,保證各種組分精準的進油量,提高各項調和參數的準確性,為汽柴油的高質量調和提供了技術支持;并對組分油儲存、添加劑復配比例、成品油采樣及計量外輸等多個關鍵節點進行重點檢查監控,加大質量抽查力度,保證全過程有效受控。
目前,油品一次調成率為92.04%,汽柴油出廠合格率100%,成品汽柴油質量保持良好狀態。初心在方寸,咫尺在匠心。大慶煉化公司將持續發力,持續追求產品的高標準、高質量,提升品牌價值。(記者 司麗華 通訊員 朱柯楠)
轉自:中國石油報
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