近日,大慶石化塑料廠造粒機組潤滑系統開始進行10天左右潤滑油試運工作。運行了30年的線性裝置核心造粒機組全部國產化,換上“中國心”,這標志著大慶石化打破了國外技術壟斷,成為中國石油第一家實現造粒機組國產化的單位。
一直以來,大慶石化塑料廠的造粒系統從軟件到硬件全部依賴進口。去年8月16日,大慶石化開始對線性裝置造粒系統進行國產化改造。并以項目建設為拉動,不斷挖掘現有裝置和設備潛力,走內涵擴大再生產道路,推動企業高質量發展。
造粒是塑料加工的一種工藝,其作用是將聚乙烯粉料在添加劑的作用下,經過混煉、熔融、切粒制成聚乙烯顆粒,使產品便于運輸和長期保存。從1988年開工至今,線性裝置配套的造粒系統已運行32年,設備老化落后,加工過程中經常產生糊料、黑粒子,影響產品質量。近幾年,隨著生產工藝不斷優化與改進,線性裝置逐漸轉向生產專用料、小品種物料產品,老造粒系統在生產茂金屬及鉻系高密度等新產品時,每小時的產能只有5噸,按8000小時/年計算,年產量僅為4萬噸,造成能耗高、產能低。
為破除制約裝置大負荷生產的瓶頸問題,大慶石化對線性裝置造粒系統實施改造,將系統內三大進口機組全部更換為國產機組,同時對風送輸送和助劑添加系統等81臺(套)設備進行擴能改造,專業技術人員與相關廠家、施工單位密切合作,讓造粒系統脫胎換骨國產化,煥發出勃勃生機。
為進一步降低生產成本,塑料廠在老廠房不拆、舊管廊不動的情況下,對能利用的老設備設施“見縫插針”。在施工中,快速解決難題,逐步整改。改造后的機組,生產能力提高了一倍,極大提升了產量和效益。(張敬霞 樊金嬌 蒙輝)
轉自:黑龍江日報
【版權及免責聲明】凡本網所屬版權作品,轉載時須獲得授權并注明來源“中國產業經濟信息網”,違者本網將保留追究其相關法律責任的權力。凡轉載文章及企業宣傳資訊,僅代表作者個人觀點,不代表本網觀點和立場。版權事宜請聯系:010-65367254。
延伸閱讀

版權所有:中國產業經濟信息網京ICP備11041399號-2京公網安備11010502035964